中能袁大灘煤礦深入踐行陜煤集團“四種經(jīng)營理念”,通過技術革新、修舊利廢和精細管理多輪驅動,在保障安全生產(chǎn)的同時,實現(xiàn)了降本增效的新突破。
技術破冰 提質增效
“原有的堆煤傳感器對環(huán)境干濕度過于敏感,容易頻繁誤動作,導致膠帶機經(jīng)常重載停車?!痹摰V運輸隊隊長說道。 有問題就要見行動。該礦通過引入LG12A3-4接近傳感器,徹底解決了這一“頑疾”。投用一個月后,膠帶機重載停車次數(shù)顯著減少,設備使用壽命預計延長30%,年節(jié)約維修費用超百萬元。 生產(chǎn)技術中心通過反復鉆研與試驗,將頂部網(wǎng)片搭接長度從100毫米優(yōu)化至80毫米。這種“毫米級”的技術優(yōu)化,在保障支護安全強度的同時,實現(xiàn)了材料消耗的精準控制。 “別小看這毫米級的調整,按照全年掘進任務計算,單這一項優(yōu)化就節(jié)約成本近百萬元。”該礦生產(chǎn)技術中心負責人說道。 循環(huán)利用 變廢為寶 “廢料堆里掘金礦,循環(huán)鏈上造金山,僅3月份,我們節(jié)約材料費近10萬元?!痹摰V綜掘一隊隊長在班前會上說道。 通過專業(yè)技術和創(chuàng)新思維的巧妙結合,破損的風筒重獲“新生”,廢舊的鉆桿再次“上崗”,廢舊材料經(jīng)過一雙雙巧手不斷煥發(fā)出新的生機與活力,實現(xiàn)了經(jīng)濟效益與環(huán)保效益的雙贏。一季度,僅綜掘一隊修復了10余個破碎機錘頭,并將廢料改制為兩百多個管路掛鉤,累計節(jié)約采購費用近20萬元。 該礦還創(chuàng)新推行“區(qū)隊庫房+井下現(xiàn)場”雙線管控機制,將材料復用率提升至92%,累計創(chuàng)效達材料配件采購成本的10%。 凝聚合力 全員創(chuàng)效 該礦通過構建四級經(jīng)營責任體系,從設備維護到成本控制,讓每一位員工都成為生產(chǎn)經(jīng)營鏈條上不可或缺的一環(huán)。 通過“設備包機制”的實施,設備管理的責任感被深深植入每一位員工心中。正如設備責任人王虎雄所說:“自從實行這一制度,我們就像照顧孩子一樣精心維護設備。”在他的巡檢記錄本上,密密麻麻記載著11210工作面液壓支架的“健康檔案”。過去三個月,他所包保設備的故障率顯著降低,維修響應時間縮短了70%。 實施“131”全流程管控模式,將成本指標與績效工資緊密掛鉤,讓員工切實感受到修復設備的細節(jié)能直接轉化為績效收入,杜絕材料浪費的點滴也能增加個人收益。一季度,通過嚴控計劃、審批、領用、回收、復用、考核六大環(huán)節(jié),噸煤材料費較同期下降了8.7%,真正實現(xiàn)了“人人都是成本管理者,事事皆為效益增長點”的良性循環(huán)。